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  • ARM系統在三軸精密磨床中的應用
  • 發布時間:2007/6/28 20:40:31   修改時間:2007/6/28 20:40:31 瀏覽次數:1701
  • 作者:周曉軍      日期:2007.05.16
    一、概述:
      運動控制器(MNC),是集運動控制技術、計算機技術、和通訊技術為一體的高科技產品。具有可靠性高,功能齊全,使用靈活方便等優點。本文介紹的是運動控制器MC4140、QS5伺服系統來實現高精三軸磨床的自動化改造。

    二、高精密磨床的發展回顧:
      很多年前,精密磨床的應用已經成為精細加工必不可少的工藝。但由于自動控制技術的制約,最初為手動進給,其缺點是切入磨削時進給不均勻,光磨時間控制不準,至使精度差,而且效率低;
      隨著PLC應用的普及,PLC技術也在磨床上發揮了一定的效果。系統采用PLC+高速定位模塊來實現,基本解決了用自動進給的方式取代了手動,進給均勻,精磨時間準確;由于PLC程式的相對固定;PLC的單流程工作模式,PLC實現多軸聯動的困難等等,所以在實際應用中又提出了新的問題。如隨意調整Y軸(工件旋轉)的分度數,能隨意分攤Z軸(磨頭)進給長度(即將Z總進給量,按隨意比例分攤到每一步),人工干預下的實時補償等;
      由于以上問題的提出,筆者利用MC4140開發出高可靠性、高精度、高性價比三軸精密磨床伺服進給控制系統,加工工件幾何精度和效率大大提高,滿足客戶改造需要。

    三、功能要求:
      根據磨削工藝原理,控制系統實現如下功能:
      1、啟動→快速進給→慢速進給→光磨延時→慢速進給→快速進給→快退回原點(各點位置可教導拾點)。
      2、定位精度±1p。
      3、可全自動、半自動、手動選擇。
      4、任意時刻按復位→快退回原點,通電先返回原點(可參數選擇)。
      5、可以工件計數或設置倒計數(計數到自動停機)
      6、原位零點確定并記憶(也可任意設置參考零點)。
      7、按鍵板面和128×64液晶顯示板可以以參數設定方式,設定快進速度,快退速度,慢進速度,快進量,慢進量,光磨延時時間,計數修整個數。和顯示實際位置,光磨延時時間,計數個數等功能。
     
    四、工藝要求:
    手動:X軸+/-方向、限位+/-,有高/低速度設定(能拾取起點、慢速起點、慢速終點、終點)確認4個點以備自動和半自動時用。
     Z軸+、-方向,有速度設定;
     Y軸+、-方向,有速度設定(Y軸是驅動分度頭360/n,設定數為n)+方向1步、-方向1步、還有按設定度數+進刀、-進刀;
             高速段  低速段  高速段   延時T返回
    自動(半自動、全自動):

      1、X軸按拾取量+、-各運動1次1小周期 
      2、Y軸(Y軸是驅動分度頭360/n,設定數為n)+方向運動1步(1/nY軸圓周)1小周期(1/nY軸圓周)1步(n次后要求到達起點,余數等分插補充)
      3、Z軸(能設定2段1~25步、設定為X步就能設定X個運動量的數據)按各步數據運動該步,1小周期進該步,設定總進刀尺寸,X是百分比,可以平均分配,也可以人工修改。
      如:1段進刀為4.00mm,步數為10步,就會彈出10個10.00%,結果每刀進0.40mm,如果修其中一步,其后面步結果發生反比變化。2段相同。進完1段就進2段。

    五、運動過程描述(工藝過程)

              【半自動運動過程】
        半自動運動過程
              【全自動運動過程】
        全自動運動過程

    六、控制系統簡介:

    1、系統的結構框圖如圖1所示,整個系統由三部分組成
    (1) 操作部分(人機界面):用于操作、設置磨削參數、顯示磨床運行狀況、故障報警;
    (2) 控制部分(ARM+FPGA):主要控制磨床的定位,位置反饋、IO管理;
    (3) 執行部分(JaBao QS5 系列伺服電機及伺服驅動器)。
    (4) 操作系統:UC/OS實時多任務操作系統。
        圖1 系統的結構框圖
              圖1 系統的結構框圖
    2、機械示意圖(略)
      為保護三方知識產權,恕不能在此介紹。

    七、結束語:
       MC4140的NC定位功能在其中占有重要的地位,只有選擇合適的MNC才能使定位達到預期的效果。筆者已成功將上述方案在實際磨床改造中實現,另筆者使用TP3340控制器產品成功設計出三軸磨面機(磨手表玻璃、寶石專用機床),并將在之后的文章中逐一介紹。
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